前言:
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0. 引言
隨著計算機以及信息技術的飛速發展,傳統的制造行業正在逐步向信息化、智能化發展,而制造業信息化的關鍵支撐要素之一是生產設備的實時狀態數據。數控加工中心作為一種重要的生產設備,其功率數據可以用于監控加工中心的運行狀態,分析加工中心的加工過程,統計加工中心的利用率等,對于生產自動化有著十分重要的意義。
由于數控系統的多樣性,不同廠家提供的加工中心通信接口和協議各不相同,由此產生了各種不同的加工中心功率數據采集方案。本文的研究對象西門子840D數控系統是一種先進的開放的數控系統,目前對其功率采集主要有兩種方案,一是基于硬件接線方式的電氣法,另一種是基于數字通信方式的通信法。
通信法是利用840D數控系統的開放性,通過數控系統提供的接口來讀取數控系統內部變量的采集方法。相比于硬件接線的電氣法,通信法具有硬件改動小、安全性高、數據精度高等優點。本文所研究的加工中心功率在線監控方法即基于通信法實現。
1. 系統方案設計
西門子840D數控系統由NCK+PLC+ PC三級結構組成。其中NCK (Numeric Control Kernel)是數控加工的核心模
塊,包括聯動、插補等核心功能,實時性最高。PLC負責外圍控制功能,如刀庫、切削液等輔助功能的控制,實時性較高。PC部分是基于Windows操作系統的工控機,主要負責前面板的顯示和操作,用于人機交互功能,實時性較低。3個部分通過MPI總線連接,實現數據交互。
作為數控系統的核心,840D的NCK部分是封閉的,用戶無法直接與其通信,但通過PLC可以訪問到NCK中的狀態變量。因此可以通過在PLC上編程來獲得加工中心的功率數據,再通過某種方式將讀取到的數據傳遞給監控系統。本文中的功率數據采集方案即是基于此原理。
在PLC獲取了功率數據以后,還需要將其傳遞給監控系統。此時又有兩種方案,第一種是通過數字通信接口將PLC中的功率數據發送給監控系統的工控機,但需要在PLC上加裝額外的通信模塊。第二種是通過PLC自帶的模擬量輸出接口將功率數據以模擬信號輸出,再在工控機一側通過AD采集卡將其轉換為數字信號。由于筆者所面臨的數控系統PLC上并沒有現成的數字通信模塊,故此采用了方案二。整個系統的原理結構如圖1所示。
2.系統實現
(1) PLC端實現
840D系統中NCK與PLC之間的數據交互是通過數據塊DB進行的,包括加工中心功率數據在內的NC變置都存儲在NCK數據塊,840D系統提供了讀取NC變量的功能塊FB2。FB2是PLC基本用戶功能塊,用于從NCK讀取NC變量。具體方式是:用FB2讀出以下變量,再用模擬童模塊輸出。讀變量需要設置 $MA_DRI VE_SI GNAL_TRACKI NG=1。
$AA_LOAD[axis] Load;負載百分比
$AA_TORQUE[axis];力矩
SAA—F^OWERfaxis】;功率
$AA_CURR[axis];電流
(2) 上位機端實現
上位機為一臺工業控制計算機,為了能夠從PLC中讀取到模擬電壓形式的功率數據,在上位機安裝了 A/D采集卡。采集卡型號為ADLink公司的DAQ-2000數據采集卡,通過PCI總線與PC機實現高速數據交互。采集卡提供了配套的驅動程序以及開發軟件包,并且提供SDK (SoftwareDevelopment Kit)函數接口,通過按一定的順序調用這些函數接口,即可實現將模擬置輸入轉化為數字置輸出功能。表1中列出了部分關鍵函數及其說明。
通過周期性調用采集函數,并將采集到的電壓值轉換為對應的功率值,可獲得數控加工中心的實時功率數據
3. 試驗驗證
為了讓用戶直觀地觀察到加工中心功率變化規律,本文開發了可視化的功率監控系統,以功率曲線的形式實時顯示加工中心功率數據。為了驗證加工中心功率監控系統的功能,本文選取了 一組典型的深孔加工工況進行試驗,圖2是該過程的功率變化曲線^其中橫軸代表采樣時間序列,縱軸代表機床主軸電流,功率可由電流換算得出。
從圖2中可以直觀地看出,功率曲線表現為較為規律的波峰和波谷,而加工中心此時正在進行啄孔式加工,即鉆一定深度后退刀再下鉆,如此反復直至鉆透。理論上當鉆頭尚未與工件接觸時,加工中心輸出功率較低,曲線應表現為波谷;當鉆頭與工件接觸后,主軸負載增大,轉矩增加,機床輸出功率較高,曲線應表現為波峰。通過目測,加工中心的
鉆孔動作與功率曲線的波動變化能夠吻合。通過分析數控加工程序代碼,發現數控程序也與功率曲線步調同步,再一次驗證功率監控的實時性與準確性。
結論
本文研究了一種基于840D數控系統的加工中心功率采集方法,利用840D系統的開放性,通過數控系統內部PLC采集機床功率數據,再通過數字―模擬—數字的轉換過程實現計算機對加工中心功率數據的實時采集。在此基礎上開發了加工中心功率在線監控系統,并通過深孔加工試驗驗證了系統的實時性與準確性。
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