5.4優(yōu)化某數(shù)控加工中心主軸變頻器加速時間及實驗驗證
數(shù)控加工中心XK713型銑床,接下來對該型機(jī)床的結(jié)構(gòu)和主要參數(shù)進(jìn)行一下介紹。
數(shù)控加工中心供電需采用380
V, 50Hz三相四線制交流電源供電, 該型數(shù)控加工中心的理想工作室溫在20°C左右,另外該型數(shù)控加工中心同樣具有較好的剛 性和加工精度,對于大多數(shù)較為常見的加工特征如:平面、曲面、孔以及溝槽等 都能夠較為準(zhǔn)確的加工出來。
XK713型數(shù)控加工中心主要由底座、立柱、工作臺、滑鞍、主軸箱、冷卻箱、全 防護(hù)、電氣箱和集中操作按鈕站等部分組成,數(shù)控加工中心的外觀圖如圖5.1所示, 電氣箱安裝在數(shù)控加工中心背面,冷卻箱安放在數(shù)控加工中心全防護(hù)的下面,集中操作按 鈕站固定在數(shù)控加工中心全防護(hù)的正右方,數(shù)控加工中心總體布局緊湊,操作方便,占用 面積較小。
該型數(shù)控加工中心的主傳動電機(jī)采用的是YPNC系列5.5KW/6000rmp的主軸異步 變頻專用電機(jī),并配備變頻器經(jīng)過兩檔齒輪機(jī)械變速以實現(xiàn)機(jī)床主軸的無極變速, 主軸采用兩支撐結(jié)構(gòu),前支撐采用高精度成組結(jié)構(gòu)的哈軸7212ACTA/P4DBA角 接觸主軸軸承,這種結(jié)構(gòu)的軸承承載能力大,極限轉(zhuǎn)速高,并能夠同時承載徑向 力和兩向的軸向推力,后支撐采用一只D110向心軸承,在軸承內(nèi)孔里設(shè)有刀具 自動卡緊機(jī)構(gòu);而本數(shù)控加工中心的進(jìn)給傳動均采用高精度、高剛性的角接觸軸承構(gòu) 成,本數(shù)控加工中心主傳動系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖5.2所示,主傳動系統(tǒng)傳動比圖如圖5.3 所示。
由圖5.2可以看出主電動機(jī)1通過齒輪3、4、9、10的機(jī)械傳動,可以使數(shù) 控銑床主軸在較低轉(zhuǎn)速下轉(zhuǎn)動,即數(shù)控加工中心主軸的低速檔位,而通過齒輪3、4、 6、8的機(jī)械傳動,可以使數(shù)控加工中心主軸在較高轉(zhuǎn)速下轉(zhuǎn)動,即數(shù)控加工中心主軸的高 速檔位,數(shù)控加工中心主軸通過主電動機(jī)和上述兩檔齒輪的相互配合,可以實現(xiàn)數(shù)控 銑床主軸的無極調(diào)速。由圖5.3可以計算得出各傳動環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)動慣量。
據(jù)此可以看出,該型數(shù)控加工中心主傳動系統(tǒng)的能量利用率是比較低的,因此基 于該型數(shù)控加工中心開展提升其能效研宄是很有必要的。
數(shù)控加工中心XK713型銑床為例,對上述節(jié)能方法進(jìn)行實驗驗 證,該型機(jī)床分兩個檔位,低速檔和高速檔,主軸轉(zhuǎn)速可在0~6000rmp內(nèi)實現(xiàn)無 極變速,由于出于技術(shù)保護(hù)等原因,在購買數(shù)控加工中心后其待機(jī)功率、空載功率、 主軸功率等參數(shù)廠商不愿提供,因此首先需要經(jīng)過試驗得到該型數(shù)控加工中心的待機(jī) 功率,通過多功能功率采集儀多次測量數(shù)控加工中心主軸靜止時的待機(jī)功率,最后計 算得出數(shù)控加工中心的待機(jī)平均功率為328.5w,具體測量值如表5.1所示。
|
表5.1待機(jī)功率值
|
控制數(shù)控加工中心主軸在0~1600rpm內(nèi)每隔lOOrmp為一檔做主軸旋轉(zhuǎn)運(yùn)動,在 各級轉(zhuǎn)速下待數(shù)控加工中心平穩(wěn)運(yùn)行后,通過多功能功率采集儀連接一次性測取多組對應(yīng)轉(zhuǎn)速下的主軸銑削空載功率p„,然后將各級轉(zhuǎn)速下的數(shù)控加工中心主軸空切削功 率減去待機(jī)平均功率便可得到表5.2所示的主軸旋轉(zhuǎn)功率表。
|
表5.2主軸旋轉(zhuǎn)功率表
|
對以上數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和擬合,繪制轉(zhuǎn)速與功率之間的曲線圖,其中在繪制時 以主軸轉(zhuǎn)速n為橫坐標(biāo),主軸旋轉(zhuǎn)功率Pm為縱坐標(biāo)繪制,具體如圖4.3所示,從 圖中可以很明顯的看出在lOOOrmp和1400rmp時曲線的斜率變化明顯,因此以轉(zhuǎn) 速lOOOrmp和1400rmp為分界點得出主軸旋轉(zhuǎn)功率的分段函數(shù),
接下來對通過以上所得的主軸旋轉(zhuǎn)加速功率方程和能耗模型的準(zhǔn)確性進(jìn)行實 驗驗證,以便確保后續(xù)在改變銑床主軸變頻器加速時間后利用該公式計算出的主軸能耗結(jié)果的準(zhǔn)確性。隨機(jī)選取六組主軸旋轉(zhuǎn)加速的初始轉(zhuǎn)速^及 主軸旋轉(zhuǎn)加速的最終轉(zhuǎn)速詳細(xì)實驗參數(shù)如表5.3所示,在查閱了數(shù)控加工中心XK713的電氣說明書后知道主軸變頻器的加速時間h=3.2x,帶入主軸旋轉(zhuǎn)加速 功率和能耗公式中即可求得相應(yīng)能耗。測試實驗的現(xiàn)場調(diào)試裝置圖如圖5.5所示。
|
表5.3主軸轉(zhuǎn)速參數(shù)表
|
通過前文所述的主軸旋轉(zhuǎn)加速功率方程和能耗模型可以計算得出主傳動系統(tǒng) 的能耗預(yù)測值,為了驗證該計算值的準(zhǔn)確度需進(jìn)行上述主軸能耗測試實驗,將理 論預(yù)測值與實際測量值進(jìn)行對比,證明該模型的實用性。
在進(jìn)行該模型可靠性分析時主要通過精確度的指標(biāo)來判定,而預(yù)測精度計算 式如式(5-17)所示,分析結(jié)果如表5.4所示。
£1 -能耗測量值;
在進(jìn)行該實驗時主要用到的實驗儀器為:XK713型數(shù)控加工中心、橫河WT1800 功率測試儀以及一些輔助器材如電流鉗等。在眾多功率分析儀器中,橫河WT1800 具有體積輕巧、精度高及便于安放和測量等優(yōu)點,能精確滿足能耗數(shù)據(jù)采集實驗 的要求,因此選用該型功率儀進(jìn)行實驗測試。在測量的過程中主要是通過電流鉗 將功率測試儀串聯(lián)進(jìn)數(shù)控加工中心主傳動系統(tǒng)主軸電機(jī)的輸出端,通過測量電壓和電 流從而間測算出主軸電機(jī)加速過程的能耗值。
|
表5.4分析結(jié)果表
|
通過觀察實驗結(jié)果表后發(fā)現(xiàn),應(yīng)用前文所述的數(shù)控加工中心主軸旋轉(zhuǎn)加速能耗計算 方法得出的能耗計算值與實際測量值之間存在一定的誤差,但誤差在合理范圍以 內(nèi),能耗預(yù)測精度在88%以上,說明了該能耗模型具有一定的實用性,可以作為在 改變主軸變頻器加速時間后重新預(yù)測數(shù)控加工中心主軸能耗的理論公式。
首先設(shè)定數(shù)控加工中心主軸旋轉(zhuǎn)加速的初始主軸轉(zhuǎn)速和最終轉(zhuǎn)速,在變頻器加速 時間變化范圍內(nèi)改變其加速時間,然后帶入主軸旋轉(zhuǎn)加速功率計算公式及能耗計 算公式中,通過計算得出主軸旋轉(zhuǎn)加速功率峰值及能耗的不同取值,然后經(jīng)過篩 選,剔除計算出的主軸旋轉(zhuǎn)加速功率峰值大于主軸額定功率的方案,最后在剩下 的方案中選取最優(yōu)解。
XK713型數(shù)控加工中心為例,根據(jù)機(jī)床參數(shù)列出了 4種可供選 擇的主軸變頻器加速時間,方案1的?4為5.4s,方案2的為4s,方案3的;4為數(shù)控加工中心原始變頻器加速時間3.2s,方案4的;4為2.6s。本實驗所選初始主軸轉(zhuǎn)速均為0,最終轉(zhuǎn)速為主軸旋轉(zhuǎn)的最大轉(zhuǎn)速1600rmp,由于變頻器加速時間不同導(dǎo)致主軸同樣從0加速到1600rmp的時間不同,具體如表5.4所示。將上述己知 量帶入前文公式中即可計算得到四個方案的主軸旋轉(zhuǎn)功率和能耗的理論值,具體 計算結(jié)果如表5.4所示。
表5.4計算結(jié)果表
|
方案 主軸旋轉(zhuǎn)加速功率公式 主軸旋轉(zhuǎn)加速時間(s) 最大功率(w) 能耗⑴
|
||||||||||||||||||||||||||||
由數(shù)控加工中心的參數(shù)值可知,數(shù)控加工中心主軸電機(jī)的額定功率為5500w,而方案 4的最大功率超過了 5600w,超出了主軸電機(jī)的最大額定負(fù)荷,不滿足我們的要 求,應(yīng)該選擇在主軸額定功率以下且能耗值低的為最優(yōu)加速時間,因此首先剔除 方案4。對比其他三個方案,方案2的加速時間比方案1短,卻比數(shù)控加工中心原變 頻器加速時間3.2s要長,但方案2的能耗比方案1的能耗降低了 5.7%,比方案3 的能耗降低了 4.2% ,因此優(yōu)先選擇方案2的主軸變頻器加速時間為最優(yōu)方案, 最終通過計算分析驗證了本論文所提出的主傳動系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化方法的有效性,通 過選取合適的主軸變頻器加速時間確實可以降低主軸能耗。
通過觀察計算結(jié)果還可以看出,在數(shù)控加工中心實際加工過程中,主軸變頻器的 加速時間并不是越短主軸能耗越小,也不是越長主軸能耗越小,主軸能耗和變頻 器的加速時間之間的關(guān)系并不是單調(diào)的,但是可以通過計算,從有限個方案中選 擇合適的主軸變頻器加速時間方案,從而降低銑床主傳動系統(tǒng)主軸的能耗,進(jìn)而 降低主傳動系統(tǒng)的總能耗。
5.5本章小結(jié)
本章主要圍繞如何選取合適的主軸變頻器加速時間來優(yōu)化主傳動系統(tǒng)的主軸 能耗展開,通過降低主軸能耗達(dá)到降低主傳動系統(tǒng)能耗的目的。首先分別給出了 主傳動系統(tǒng)主軸旋轉(zhuǎn)加速功率和能耗方程的詳細(xì)獲取方法,然后基于數(shù)控加工中心 XK713進(jìn)行了實例分析,最后根據(jù)數(shù)控加工中心參數(shù)列出了 4種可供選擇的數(shù)控加工中心 主軸變頻器旋轉(zhuǎn)加速時間方案,根據(jù)方案分別計算出了各自方案下的數(shù)控加工中心主 軸能耗,并最終通過對結(jié)果的分析給出了最優(yōu)的主軸變頻器旋轉(zhuǎn)加速時間方案, 當(dāng)選取此種方案時,確實可以起到降低數(shù)控加工中心主軸能耗的效果,提升了主傳動 系統(tǒng)的能效,從而實現(xiàn)主傳動系統(tǒng)節(jié)能的目的。
本文采摘自“數(shù)控加工中心主傳動系統(tǒng)能耗特性及運(yùn)行節(jié)能技術(shù)研究”,因為編輯困難導(dǎo)致有些函數(shù)、表格、圖片、內(nèi)容無法顯示,有需要者可以在網(wǎng)絡(luò)中查找相關(guān)文章!本文由伯特利數(shù)控整理發(fā)表文章均來自網(wǎng)絡(luò)僅供學(xué)習(xí)參考,轉(zhuǎn)載請注明!
2024-11
本文以組合式六角亭模型為實例,分析工藝難點與加工可行性,指出該模型的加工難點是模型形狀不規(guī)則和整體剛性差,并通過設(shè)計新的工藝方案解決加工難點,完成了模型整體的加工。新的加工工藝有助于提高加工效率和精度,為五軸數(shù)控加工提供了一個典型案例,對于五軸加工中心數(shù)控加工也具有指導(dǎo)作用和重要… [了解更多]
2024-11
宇匠數(shù)控 備注:為保證文章的完整度,本文核心內(nèi)容由PDF格式顯示,如未有顯示請刷新或轉(zhuǎn)換瀏覽器嘗試,手機(jī)瀏覽可能無法正常使用!本文摘要:通過對混聯(lián)五軸加工中心自適應(yīng)深度學(xué)習(xí)控制方法的 研 究,可 知 此 方 法 的 創(chuàng) 新 之 處 在 于:1)建 立 了 機(jī) 床 的 運(yùn) 動 學(xué) … [了解更多]
2024-11
在機(jī)測量技術(shù)由于其成本低、檢測效率高、無需二次裝夾等優(yōu)勢被廣泛用于零件加工測量當(dāng)中,使得五軸加工中心和五軸鉆攻中心,同時又兼具測量功能。在機(jī)測量系統(tǒng)的構(gòu)成如圖1所示,硬件部分主要是由高精度探頭、信號接收器、機(jī)床整個本體,軟件部分由機(jī)床控制系統(tǒng)、測量軟件等組成[8]。待零件加工完成… [了解更多]
2024-11
?加工精度是影響機(jī)床性能和產(chǎn)品質(zhì)量的主要難題,也是制約國家精密制造能力的重要因素。本文以五軸加工中心為對象,針對提升機(jī)床精度進(jìn)行了研究。并且隨著科技的發(fā)展,精密的儀器和零件在生產(chǎn)實踐中占據(jù)的分量逐漸增加,在數(shù)控機(jī)床這種精密機(jī)器精度不斷提高的同時,必須控制內(nèi)外界環(huán)境的隨機(jī)影響因素在… [了解更多]