4利用振動抑制爬行的仿真分析
4.1加入模擬振動源分析爬行
根據爬行的ADAMS仿真模型,在導軌加入模擬振動源[46~52]來模擬在現實中機床在 工作時導軌出現振動?;?/span>ADAMS中的View平臺,在導軌上添加移動副,加入驅動 速度,調整合適的速度參數,設置驅動速度仍為8mm/s,工作臺質量15Kg,靜動摩擦系數 之差為0.05,系統的彈簧剛度和阻尼分別為1000N/mm和IN.s/mm ,后加入的移動副參 數設置最初值為零,在此參數下仿真結果圖和圖3.2完全一致。添加了移動副的ADAMS 模型圖如下所示:
圖4.1加入振動源的爬行ADAMS仿真模型
將圖4.2與圖3.2比較可以看出,通過在導軌上加入虛擬振動源能夠改善爬行,模型 在自身運動出現爬行現象時,導軌不斷輸入模擬的振動源來抵消模型自身產生的振動, 來減少爬行。在振幅不變的情況下,單純分析頻率,在一定周期內,頻率越大對改善爬 行越有幫助,可以預計到,在不同的周期中不同頻率會對爬行造成不同的影響。在圖4.2(a) 中,當運動函數為sin(8t)時,進給系統在4.53s以前出現持續的速度波動,4.53s以后速 度波動消失,速度趨于穩定,且速度波動最高達到79.61mm/s,其加速度曲線圖對應圖 4.3(a)從圖中可以看出正向加速度和反向加速度最大值分別為25135mm/s_2和-9903mm/s_2; 圖4.2(b)當運動函數為sin(15t)時,進給系統在2.4s以前出現持續的速度波動,2.4s以后 速度趨于穩定,且速度波動最高值為89.63mm/s,對應圖4.3(b)從圖中可以看出正向加速度 和反向加速度最大值分別為21832mm^2和-14658mm/s'圖4.2(c)當運動函數為sin(18t) 時進給系統在1.83s以前出現持續的速度波動,1.83s以后速度趨于平穩達到驅動速度, 且速度波動出現的最高值為69.52mm/s對應圖4.3(c)從圖中可以看出正向加速度和反向加 速度最大值分別為19375mm^2和-18450mm^2;圖4.2(d)當運動函數為sin(24t),進給系 統在0.7s以前出現速度波動,0.7s以后速度波動消失,達到了預設的驅動速度,且速度 波動出現的最高值為38.47mm/s,對應圖4.3(d)從圖中可以看出正向加速度和反向加速度 最大值分別為 18999mm/s_2 和-9022mm/s_2。
根據圖4.2和圖4.3的比較分析后,將頻率從8到24 (總共17個頻率值)依次進行 仿真,通過對頻率從8到24的運動分析得到了頻率與爬行持續時間的關系曲線圖如圖 4.4所示;頻率與速度波動時最高速度的關系曲線圖,如圖4.5所示;以及頻率與最大正 向加速度和反向加速度的關系曲線圖,如圖4.6所示。
從圖4.4中可以看出,隨著頻率的增大,振動持續的時間與頻率關系呈現不規則的 變化,但是總體上看,卻是先減小后增大再減小的波動狀態,在圖中頻率為9和17對應 的振動持續時間為5s,說明在整個仿真時間斷內,系統一直處于爬行狀態,而且從圖4.4 也可以看出,當頻率為12時振動持續的時間最短;從圖4.5可以看出,速度波動的最高 速度與頻率的關系也是呈現不規則的變化,可以看出當頻率為9、15和17時最高速度都 達到了 90mm/S,并且在整個頻率變化的過程中,出現了多次不同頻率卻有著相同最高波 動速度的情況,如頻率為13與14及頻率為21與22時的情況,這也說明了,改變頻率 不一定會改變速度波動的最高值,并且圖4.5顯示,當頻率為12時速度波動的最高值最 ??;從圖4.6中可以看出:相比較正向最大加速度變化,反向最大加速度變化相對較穩 定,在頻率為11和12時正向最大加速度最小,且頻率為12與頻率為13時及頻率為10與頻率為11的正向最大加速度變化率最大,當頻率為22時系統反向最大加速度最小, 通過圖4.4到圖4.6三幅圖的綜合分析可以看出,當頻率為12時,不僅進給系統的振動 持續時間最短,而且速度波動的最高值也是最小的,由此可知在所選的17組頻率中,當 頻率為12時,振動對爬行現象的改善效果最好。圖4.7為當頻率為12時系統的速度變 化曲線圖(左)和加速度變化曲線圖(右)。
為了進一步細化改變加入振動頻率對系統爬行現象的改善效果,對頻率為12附近的 頻率進行深入分析,將頻率分別設定為11.7、11.8、11.9、12、12.1、12.2、12.3,則仿真 對應的速度變化曲線圖如圖4.8所示(頻率為12的速度變化曲線圖如圖4.7 (左))。
從圖4.8可以看出當頻率為11.7和12.3時系統的速度波動很大,而且幾乎存在于整 個仿真時間段內,即這兩個頻率的爬行現象明顯,當頻率為12.2時爬行持續時間為2s, 而頻率在11.8到12.1之間時系統的速度變化處于穩定狀態。所以通過分析發現,當加入 的振動頻率保持在11.8到12.1之間時系統的爬行現象改善效果最好。從加速度變化曲線 圖也可以得到相同的結論,如圖4.9所示。
圖4.9不同頻率下系統加速度變化曲線圖
通過以上的分析可以看出:在運用同振幅不同頻率的振動來改善進給系統爬行的過 程中,選擇不同的頻率對爬行改善效果變化較大,規律表現不明顯,通過對選擇頻率8 到24區間內的運動進行仿真模擬,發現當頻率為12時振動對機床進給系統的爬行現象 改善最明顯,進一步對頻率12附近的頻率進行細化分析發現,當振動的頻率選擇在11.8 到12.1之間時對爬行現象的改善可以得到很好的效果。即通過上述仿真得到了同振幅下 頻率的最優區間為11.8到12.1。
當振動函數設置為4sin(8t)時,爬行持續時間為2.73s,在爬行 持續時間內,速度波動最大值為88.48mm/s,期間對應的加速度變化曲線如圖4.11中的 4sin(8t),圖中顯不正向最大加速度為18918mm/s2,反向最大加速度為-11679mm/s2;當 振動函數設置為9sin(8t)時,爬行持續時間為3.17s,在爬行持續時間內,速度波動最大值 為69.31mm/s,期間對應的加速度變化曲線如圖4.11中的9sin(8t),圖中顯示正向最大加速 度為18738mm/s2,反向最大加速度為-17895mm/s2;當振動函數設置為16sin(8t)時,爬行 持續時間為2.3s,在爬行持續時間內,速度波動最大值為78.49mm/s,期間對應的加速度 變化曲線如圖4.11中的16sin(8t),圖中顯示正向最大加速度為25037mm/s2,反向最大加 速度為-11911mm/s2;當振動函數設置為21sin(8t)時,爬行持續時間為5s,即在仿真的整 個時間段內,系統爬行現象并未消失,在爬行持續時間內,速度波動最大值為69.31mm/s, 期間對應的加速度變化曲線如圖4.11中的21sin(8t),圖中顯示正向最大加速度為 19499mm/s2,反向最大加速度為-14382mm/s2。根據上面的變化規律,將頻率為8且幅值 為4到21的17組數據進行仿真分析,根據每組不同頻率的結果,繪制了幅值與爬行持 續時間關系曲線如圖4.12所示、幅值與速度波動最大值關系曲線如圖4.13所示以及幅值 與正向最大加速度和反向最大加速度變化曲線。
隨著幅值的變化,爬行持續的時間處于波動狀態,即改變幅值對 于爬行持續時間并不能找出一定的規律性變化,圖中爬行持續時間超過5s時意味著在整 個仿真時間段內,爬行現象并未消失,對應設定的參數并不能消除或改善爬行現象。然 而在選擇的17組幅值中,當幅值為7和20時爬行持續時間相近且最短,其次是幅值為 6和17時的爬行持續時間較短。從圖4.13中可以看出當幅值為6時速度波動的最大值最 小,其次是幅值為20時的速度波動最大值較小。從圖4.14可以看出當幅值為20時爬行 過程中最大正向加速度和最大反向加速度最小。故綜合圖412到圖4.14的分析可以得出, 在選擇的17組幅值中,當幅值為20時,產生的振動對機床進給系統爬行現象改善效果 最好。當加入振動的幅值為20時,機床進給系統的速度變化曲線如圖4.15 (a),加速 度變化曲線如圖4.15 (b)。
圖4.15運動函數設定為20sin (8t)時系統進給速度和加速度變化曲線
比較圖4.2 (a),圖4.3 (a)和圖4.15可以看出,當輸入振動振幅為20時對系統爬
行有很好的改善效果。
為了進一步細化改變加入的振動振幅對系統爬行現象的改善效果,對振幅為20附近 的振幅進行深入分析,振幅設定分別為19.7、19.8、19.9、20、21.1、21.2、21.3,則仿真 對應的速度變化曲線圖如圖4.16所示(幅值為20的速度變化曲線圖如圖4.15 (a))。
由圖4.16及圖4.15 (a)可以看出在幅值小于20和大于20.1時,系統爬行現象明 顯,而當幅值在20到20.1之間時,爬行持續時間最短,速度變化最小,所以得到了當 輸入的振動頻率為8時改善爬行現象最優的幅值范圍為20到20.1。通過對不同幅值速度 曲線的分析,相對應的加速度的變化曲線也可以得到相同的結論,如圖4.17所示。
通過4.1.1節和4.1.2節的分析發現,改變加入振動的頻率和幅值可以起到改善機床 進給系統的爬行現象,并且在所選的17組頻率和17組幅值仿真中發現,當輸入函數為 sin (12t)時改善效果最好。根據函數sin (12t)時的仿真結果,我們下面進一步對它的 最優幅值進行進一步討論,從而得出在最優的頻率基礎上改善爬行效果最好的幅值的取 值范圍。下面分別取sin (12t)的幅值分別為0.9、0.91、0.99、1、1.01、1.09、1.1,得 到幅值在0.9到1.1之間時的系統進給速度變化曲線如圖4.18和系統進給加速度變化曲 線如圖4.19。
從圖4.18和4.19可以看出當輸入振動函數為sin (12t)時,幅值在大于0.91到小于 1.09之間時,系統的進給速度變化曲線和加速度的變化曲線保持不變,即幅值在這個范 圍內爬行現象是相對穩定的。
綜合對運動函數為sin (12t)的分析可知:當幅值在0.91到1.09,頻率在11.8到12.1
本文采摘自“振動對數控機床進給系統爬行的影響”,因為編輯困難導致有些函數、表格、圖片、內容無法顯示,有需要者可以在網絡中查找相關文章!本文由伯特利數控整理發表文章均來自網絡僅供學習參考,轉載請注明!
2024-11
本文以組合式六角亭模型為實例,分析工藝難點與加工可行性,指出該模型的加工難點是模型形狀不規則和整體剛性差,并通過設計新的工藝方案解決加工難點,完成了模型整體的加工。新的加工工藝有助于提高加工效率和精度,為五軸數控加工提供了一個典型案例,對于五軸加工中心數控加工也具有指導作用和重要… [了解更多]
2024-11
宇匠數控 備注:為保證文章的完整度,本文核心內容由PDF格式顯示,如未有顯示請刷新或轉換瀏覽器嘗試,手機瀏覽可能無法正常使用!本文摘要:通過對混聯五軸加工中心自適應深度學習控制方法的 研 究,可 知 此 方 法 的 創 新 之 處 在 于:1)建 立 了 機 床 的 運 動 學 … [了解更多]
2024-11
在機測量技術由于其成本低、檢測效率高、無需二次裝夾等優勢被廣泛用于零件加工測量當中,使得五軸加工中心和五軸鉆攻中心,同時又兼具測量功能。在機測量系統的構成如圖1所示,硬件部分主要是由高精度探頭、信號接收器、機床整個本體,軟件部分由機床控制系統、測量軟件等組成[8]。待零件加工完成… [了解更多]
2024-11
?加工精度是影響機床性能和產品質量的主要難題,也是制約國家精密制造能力的重要因素。本文以五軸加工中心為對象,針對提升機床精度進行了研究。并且隨著科技的發展,精密的儀器和零件在生產實踐中占據的分量逐漸增加,在數控機床這種精密機器精度不斷提高的同時,必須控制內外界環境的隨機影響因素在… [了解更多]